以石脑油为原料时,物料在原料预热段的压降较大。这是由
于实际用石脑油比设计油品轻,汽化点提前,压降增大。为此可改变石脑油进料位置,将石脑油进人点移至原料预热段的第排。这样减少了石脑油的换热面积,有效地降低了物料压降。排烟温度高于设计值。这次改造,排烟温度降低了约印但依然高于设计值,这是由多方面的原因造成的。首先,炉对流段存在多处漏风的现象其次,燃烧器风门腐蚀严重,失去调节功能,炉子过剩空气系数过高最后,经过几年使用的换热管污垢较多,传热效果下降,使得设计结果与现场数据有差距。为了改善这一情况,需在检修时用耐火材料把对流段堵严,并且修理或更换锈蚀严重的燃烧器。综上所述,这次对的改造是成功的,达到了预期的目的,也完成了裂解加氢尾油的工业试验,证实的二次注气二级急冷两程炉管的技术适用于重质油品的裂解,为新建的加氢尾油裂解炉提供了可靠的基础数据,并总结和积累了重质油裂解的实际操作经验。